近日,江苏省吴江恒宇纺织染整有限公司在引进欧洲先进技术的基础上,结合自己研发的中水回用技术,使处理后的废水水质高于国家一级排放标准,成功实现了30%的中水回用率。这使得回用中水直接用于生产之中,每年仅节约新鲜水就达27万吨,在实现一级达标排放的基础上,又削减排污总量30%。
据介绍,恒宇公司采用“两步走”的步骤,来攻克印染废水达标及回用的难关。首先,通过积极改革和工艺改造,来减少污染物产生量,为实现印染废水达标排放及中水回用创造了良好条件。在第二步的探索中,公司掌握了多种具有针对性的印染废水处理达标排放的技能,不仅攻克了印染废水排放量大、污染物种类多、浓度变化大以及色度高难以去除的难关,而且实现了处理后的印染废水由“二级”向“一级”达标排放迈进。
同时,恒宇公司投资1450万元引进了欧洲发达国家的全套污水处理装备,完成了印染废水处理系统的“升级换代”。
2007年初,新的印染废水处理系统投入运行之后,不仅确保了印染废水稳定达标排放,而且指标效果高于国家一级排放标准。在此基础上,公司又将30%的出水再进行深度处理,不仅每升水中的COD浓度由80毫克左右,下降到30毫克左右,而且出水色度接近了零。
该公司又采用了微孔高分子清洗颗料取代传统的活性炭工艺,大大降低了废水回用成本,深度处理的这部分废水全部返回到印染工序应用。从使用中水的实践表明,没有出现影响染整质量的情况发生。目前,吴江恒宇每吨处理印染废水实现达标排放的成本为0.8元以下,而中水回用的处理成本也在0.8元左右。
目前,吴江恒宇在稳定实现中水回用的基础上,正逐步扩大回用的比例,确定到今年年底,把30%的回用率,提高到60%以上。而其余部分回用到企业内部的绿化用地及部分卫生冲洗设施,为最终实现印染废水“零”排放打下基础,以奋力实现全公司排污总量“零”的突破。同时,实现了60%的中水回用目标,每年节约的处理费用加上回用水资源费用,共计节约160多万元。
吴江恒宇成功攻下了印染废水回用的难关,已引起了江苏省和吴江市有关方面的高度关注。目前,他们正在积极总结成功做法,准备在印染行业推广应用,利用2~3年时间,一举摘掉印染行业“污染大户”的帽子。
来源:中国纺织报