2.2 优化织机工艺,解决织口游动
由于该品种经纬向紧度大(纬向紧度达到58%),织造中打纬阻力大,若织机工艺配置不当,则造成织口游动,既影响织造效率又使布面外观质量较差。在试制时,采用进口喷气织机说明书上推荐工艺,使用低后梁、低停经架高度的机后工艺,然而织口游动大,布面不平整,虽然采取加 大上机张力等措施,但收效甚微。通过试验升高停经架和后梁,使下层经纱张力加大,上层经纱张力减小,有利于打紧纬纱,解决了织口游动问题。
2.3 合理引纬工艺,减少百脚疵点
在小批量生产时,出现问断性无规律的百脚疵点。在织机上观察时又不易遇见,值车工查布面时也不易发现。初始分析认为是探纬器不起作用或不够灵敏,曾更换不同探纬器和设置不同灵敏度,但效果仍不理想。通过对生产机台长期跟踪观察,发现断纬后所断纬纱能正常到达探纬器,而织口中缺半幅纬纱或仅在出口侧缺少量纬纱。为此采取改变引纬时间,即由原来的90℃~230℃调整为80°~240°。这样可使引纬气压降低,既能使纬纱正常到达不出现纬缩疵点,又能减少吹断弱捻处纬纱,从而有效地减少了百脚疵布。织造工艺调整后效果对比见表3。
3 结束语
通过技术攻关,采取有效措施,该产品的经向停台由12.81次/10万纬降低到6.51次/10万纬,纬向停台由45.37次/10万纬降低到22.14次/10万纬织造,织造效率由55%~60%上升到85%~90%,产量达到89.8 m/台•班,下机一等品率由40%~50%上升到95%左右,入库一等品率达到99%以上。用浆成本下降了10%,实物质量得到极大改善,受到客户好评,为厂创造了较好的经济效益。